数控机床走不到位-数控机床程序走到一半不动了 没报警

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- 数控车刀塔走不到中心报警怎么回事
- 数控车刀塔换不到位怎么办,是怎么回事.谢谢
- 华中数控系统z轴未到位原因
- 广数980TD数控车床自动换刀装置,在换刀过程中回不到位,(四个刀位都...
- 数控车床KND系统,X向有时候走不到位或者超过定位10个毫米左右,是什么时 ...
1、数控车刀塔走不到中心报警怎么回事
如果是超程报警,可能是限位开关失灵了,检查一下,换个限位开关装上;可能是X轴丝杆里进异物卡死了,把X轴拆开,把里面清理干净;可能按急停开关了,把急停开关拔起来。
原因如下:电源不通、电机不转。检查溶芯是否完好、电源开关是否良好接通、开关位置是否正确。当用万用表测量电容时,电压值是否在规定范围内,可通过更换保险、调整开关位置、使接通部位接触良好等相应措施来排除。
按住限位 复位后报警消了;松开后;就又报警,这样就按住限位 复位在按手动x项向需要走的方向按。2,下次报警;按住限位和复位;就可以取消了;真取消不了的话;就把电停几分钟。一般的报警都可以解决。
数控机床刀塔停机3小时换刀不到位报警重启刀塔。数控机床刀塔停机3小时换刀不到位报警是由于系统故障造成的,这时候,可以重启液压刀塔,让系统重新初始化解决问题,因此数控机床刀塔停机3小时换刀不到位报警重启刀塔。
车床刀架报警,是因为计算机没得到相应刀具的应答信号。可以把刀架再松开旋转,没有夹紧旋转,直至报警消失。刀架是数控车床非常重要的部件。
2、数控车刀塔换不到位怎么办,是怎么回事.谢谢
刀架换不到位:\x0d\x0a1,机床刀架撞刀后,刀架机械有问题,中心高偏离\x0d\x0a刀架里霍尔元件,接近开关,编码器,损坏。或接触不良,或供给刀架的24伏电压不正常。
刀盘在旋转还是不转。如果是在旋转找不找刀位,一般是传感器坏了。如果是不转,原因比较多,液压马达有问题,锁紧油缸有问题,凸轮有问题等。
数控机床刀塔停机3小时换刀不到位报警重启刀塔。数控机床刀塔停机3小时换刀不到位报警是由于系统故障造成的,这时候,可以重启液压刀塔,让系统重新初始化解决问题,因此数控机床刀塔停机3小时换刀不到位报警重启刀塔。
刀台内部有一个锁紧到位检测信号,如果有异物卡住,就会造成锁紧不到位报警。
在刀架顶端有个信号盘,信号盘分电伋接触和感应三极管两种,不知道你是哪一种,如果单独某一刀号出现此情况你看一下线是否断了 说明在规定的时间内换刀没有完成。
3、华中数控系统z轴未到位原因
应该驱动器电源有问题,检查X轴和Z轴驱动器电源。什么也不用拆,手动移动到你需要设定的位置。按下mdi,在系统参数画面,找到1815参数 1815将#4 APZx #5 APCx 改为1。重新启动。
您要问的是华中系统主轴定不了位原因是什么吗?主轴本身问题、传感器故障。主轴本身问题:主轴的轴承、电机、联轴器等部件出现故障或损坏,导致主轴转动不稳定,无法准确定位。
环境因素:环境温度、湿度等因素也可能会影响数控车床的运行,导致 Z 轴尺寸不稳定。需要保持机床周围环境干燥、通风,并根据实际情况进行调整。综上所述,数控车床 Z 轴尺寸不稳定、坐标点自动偏移的问题可能由多种原因引起。
题主是否想询问“华中数控世纪星005号错误码z轴机床位置丢失怎么办”?首先,手动方式下移动一下X/Z轴。其次,可以自动捕捉机床位置。最后,完成后最好回一下零点,这样就可以恢复了。
4、广数980TD数控车床自动换刀装置,在换刀过程中回不到位,(四个刀位都...
四工位的刀架一般是霍尔元件的,或者是接近开关的检测元件。可以调一下发讯盘的位置。
应该看绝对坐标才对,另外,看一下201里面的值是不是100.正常情况在换刀的时候看一下诊断的X000的后四位有没有变化啊,如果是没有变化的话,那么应该是外部的问题查一下线路有没有问题,或者是刀架上。
是自动时,还是手动啊。 要是手动就是刀架有问题了,需要拆开来洗一洗了 ,可能是里面卡住了。自动吗,还没经历过。
也可能是刀架信号盘紧固螺钉松动造成转位不正确。解决方法:清除刀架下面的铁屑,转换刀位。若问题还不能解决,可打开信号盘的防护罩,找正信号盘的位置然后拧紧其两个紧固螺钉,用5的内六方扳手。
是机械故障,可能刀塔内部定位销有问题,造成到不了位,这种情况下,如果有到位检测的近接开关,是可以检测出并报警的。如果没有就要拆开检查了。
5、数控车床KND系统,X向有时候走不到位或者超过定位10个毫米左右,是什么时 ...
你把X轴的限位开关前移动4-6毫米。你的丝杠螺距应该是10毫米的,这个叫掉步,一个掉步就是一个螺距,是行程开关刚好靠近整螺距附近造成的。
这个偏差超出误差范围很多了,需要检查x轴位移传感器固定螺丝是否有松动,必要时可以试换位移传感器。
大概可以分几个方面:看看丝杠的间隙是不是太大了,若果是的话把间隙补偿改一下就可以了,或者改一下程序向一个方向多走一点,再返回来。另外可以检查一下是不是刀架没有锁紧造成的。
这种原因在机械方面,可能是:大托板与床面导轨间隙,中滑板与大托板上部及塞铁间隙,以上有间隙误差都会反映出每个件相同的差。
到此,以上就是小编对于数控机床走不到位的问题就介绍到这了,希望介绍关于数控机床走不到位的5点解答对大家有用。
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