机床主轴母线调整经验,车床主轴调试

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于机床主轴母线调整经验的问题,于是小编就整理了3个相关介绍机床主轴母线调整经验的解答,让我们一起看看吧。
1、主轴芯棒母线调整方法
因为主轴芯棒打过了,车床安装线轨是可以实现的。只不过安装线轨要注意的东西比较多,比如安装的时候每个螺丝的扭矩要均衡,不能让导轨别劲了。导轨的平行度要保证,还要保证主轴芯棒打侧母线不要差太大。
2、机床主轴的调整
准备一把勾形扳手、一把锤子、一个起子,打开主轴箱盖并放置平稳。(2)用勾形扳手钩住主轴前端螺母,逆时针方向扳动。若扳不动,可用锤子轻击勾形扳手,拧松螺母。
用水平尺调整好机床的水平 主轴锥度芯棒跟主轴完全配合好,用百分表校准到0.01范围内。用百分表架在溜板上,打出芯棒的上母线和测母线,以此校调。
主轴轴承应在无间隙(或少量过盈)的条件下进行运转,因此,主轴组件应在结构上保证能调整轴承间隙。CA6140型卧式车床主轴前、后端各有一个螺母,就是用来调整间隙的。
以Z轴为例,可以这样编辑程序 O0001 G1 W10 F0.5;W15;W1;W-1;M30;具体测量方法示意图如下 要注意的是,测量前,应将反向间隙误差补偿值设置为0。
3、数控车床X轴和Z轴走不准?
如此大的误差,不是系统软件问题,是机械部分出现了异常。比如气动加紧不够力,在车削中Z轴方向因震动使其位移。Z、X方向同时出现这么大的误差,往往是驱动不够力/或车削阻力大。
机床如果没问题,就只有一个肯能,那就是你的刀高不在工件中心上,你可以在编程的时候改一下程序,改那个尺寸不对的地方,大了20丝你就减少20丝,小就加。
这种是典型的不稳定现象,一会大一会小。也就是你工件的精度已经超出机床现有的精度了,报废率比较高。这种情况一般是X轴受过过大的力了,或许是机床撞击引起,或者是机床太老了。机床的反向间隙过大等等。
了解数控车床X轴精度不准的原因是维修的第一步。可能有几个因素导致X轴精度下降,如导轨脏污、导轨磨损、伺服驱动器故障或传感器校准不准确。我们需要检查和排除这些潜在的问题。
到此,以上就是小编对于机床主轴母线调整经验的问题就介绍到这了,希望介绍关于机床主轴母线调整经验的3点解答对大家有用。
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